在生料的質量控制中,常常出現Tc值符合控制指標,而KH值偏離指標較多的情況,其原因與原料成分已發(fā)生改變而未及時調整配比,或者原料成分雖未發(fā)生變化,但配料時未嚴格按照配比執(zhí)行等因素有關。
1、物料水分的變化對配料的影響
水泥各種原料都含有一定的水分,并隨季節(jié)和氣候的變化而波動。水分的變化,即影響生料配比的準確性,同時對粉磨構成影響。
1.1對檢驗數據的影響
出料生料控制的檢驗,大多數水泥廠均是帶水分測定Tc、Fe2O3。并進行生產控制的,而化學全分析時一般都對樣品先烘干再進行檢驗,這就導致同一試樣因水分不同而使Tc值的控制值T與分析值T′間存在差值。分析值T總要高于控制值T′,兩者的關系如下:
T′
T= ×100 ………………(1)
100-M
式中:
T —— 分析Tc值(%)
T′—— 控制Tc值(%)
M —— 生料總水分(%)
從式(1)中可以看出,當某種或幾種原燃料水分發(fā)生較大變化時,生料的總水分發(fā)生變化時,所測定的濕基分析值與干基控制值相差為⊿Tc,此值隨生料水分M的增加而增加,并隨Tc值的升高而增大,例如:
當T′=70.00,M=1時:
T=70.00/(100-1)×100=70.71,⊿Tc=0.71
若生料水分由1%增加至2%,控制值T′不變時,即:
T′=70.00,M=2時:
70.00
T= ×100=71.34,⊿Tc=1.34
100-2
可見,即使以相同的Tc值控制生料,但由于原料水分的變化,⊿Tc也隨之增大。根據《立窯水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》規(guī)定:出磨料Tc允許波動范圍為±0.5%。按此計算,當生料總水分偏差達到1%以上時,⊿Tc標準偏差均超過0.5%,這就帶來生料Tc的波動范圍增大。例如,某廠某一階段出磨生料Tc控制范圍是70.50±0.50%,即Tc在70.00~71.00%之間為合格,此時的合格率達到75%,平均Tc也在控制范圍內。但在相同條件下,由于生料水分實際增加了1%,其實際測定值Tc平均值超出了控制范圍,合格率也只有25%,兩個控制階段的測定值見表1。
表1 某廠兩個生產階段的Tc實際測定值
序號
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
平均值
|
原始水分的Tc值
|
70.63
|
70.88
|
70.50
|
69.88
|
70.25
|
70.75
|
70.23
|
70.50
|
70.58
|
水分增加后的Tc值
|
71.34
|
71.60
|
71.21
|
70.59
|
70.96
|
71.46
|
71.97
|
71.21
|
71.29
|
其中,4#樣為69.88%,超過了允許波動范圍,如果這時按控制值70.50±0.50去調整,勢必增加石灰石,減少粘土來提高Tc值。同樣,5#樣的測定值70.25%,看似接近中心值,而實際Tc值則為70.96%,已經接近上控線,其結果導致Tc總體偏高。這對于原料均化較好,Tc合格率較高的廠來講,影響不是很大,但對于不少原料成分波動較大,Tc合格率相對較低的廠來說,就不可忽視。
生產中若Tc控制在70.50%左右,要使⊿Tc在0.5%以下,按T=T′/100-m×100=⊿Tc/×100計算,則M至少要控制在0.71%以下。大多數水泥廠其生料水分偏差一般都在0.5~1.5%之間,多雨季節(jié)往往達到2.0%以上。因此,嚴格控制水分是準確配料的關鍵,這應引起足夠的重視。
1.2 對配料的影響
生料配料計算時,一般都是根據各種物料的水分,換算成對應濕物料的實際需要量,這時通過對Tc值、Fe2O3、含煤量等指標的控制來控制生料KH值,如果這時各種物料的成分沒有變化,僅僅是某種或幾種物料的水分發(fā)生變化時,就會引起實際配比與配料要求的差異。當某種物料水分增大時,所增加的水分就會當作該物料而配入,造成該物料的實際配比低于配料要求。因此,盡管正常喂料,而出磨生料的化學成分也不能達到規(guī)定的要求。以配料舉例說明,某廠原燃料分析數據見表2。
表2 各種原燃材料化學成分
原料
|
SiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
CaO
|
MgO
|
Loss
|
石灰石
|
2.42
|
1.14
|
0.52
|
52.93
|
0.39
|
42.02
|
粘土
|
68.40
|
13.70
|
3.68
|
1.12
|
1.47
|
6.20
|
鐵粉
|
11.36
|
5.19
|
65.18
|
7.77
|
1.03
|
2.40
|
煤灰
|
47.80
|
29.28
|
8.73
|
5.93
|
1.91
|
——
|
煤
|
10.22
|
6.27
|
1.87
|
1.27
|
0.41
|
78.60
|
注:(1)煤工業(yè)分析:Aad=21.40%,Qnet=25979KJ/Kg。
(2) 煤的燒失量=(1-Aad)×100%,SiO2等其他成分為“煤灰中的各成分×Aad”
假設他們所含水分不再波動,其配料組成見表3,計算的生料三率值為:KH=0.95,n=1.94,p=1.14。
表3 不含水分的生料配比
原料
|
配比(%)
|
SiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
CaO
|
MgO
|
Loss
|
石灰石
|
75.0
|
1.82
|
0.86
|
0.39
|
39.70
|
0.29
|
31.52
|
粘土
|
14.0
|
9.58
|
1.92
|
0.52
|
0.16
|
0.21
|
0.87
|
鐵粉
|
3.0
|
0.34
|
0.16
|
1.96
|
0.23
|
0.03
|
0.07
|
煤
|
8.0
|
0.82
|
0.50
|
0.15
|
0.10
|
0.03
|
6.29
|
生料
|
100.0
|
12.56
|
3.44
|
3.02
|
40.19
|
0.56
|
38.75
|
如果這時粘土水分增加1%,那么就有0.14%的水分被當作粘土配入,使粘土的實際配比只有13.84%,這時的配料計算結果見表4,據此計算的生料三率值為KH=0.96,n=1.94,p=1.14。
表4 相同條件下粘土含水1%時的生料配比
原料
|
配比(%)
|
SiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
CaO
|
MgO
|
Loss
|
石灰石
|
75.0
|
1.82
|
0.86
|
0.39
|
39.70
|
0.29
|
31.52
|
粘土
|
13.86
|
9.48
|
1.90
|
0.51
|
0.16
|
0.20
|
0.86
|
鐵粉
|
3.0
|
0.34
|
0.16
|
1.96
|
0.23
|
0.03
|
0.07
|
煤
|
8.0
|
0.82
|
0.50
|
0.15
|
0.10
|
0.03
|
6.29
|
生料
|
99.86
|
12.46
|
3.42
|
3.01
|
40.19
|
0.55
|
38.74
|
可見,n、p基本沒有變化,但KH卻升高了0.01。相反,如果粘土成分降低1%,所減少的水分被粘土所取代,使粘土的實際配比高于配料要求,KH要降低0.01。在實際生產過程中,水分的變化往往都不止1%,而且還會出現幾種物料的水分同時變化的情況。這就使KH的波動范圍更大。煤的水分主要影響生料中的熱含量。按表2中的配料計算,其生料熱含量要求為2090KJ/Kg,煤配8.0%,當煤水分增加1%時,煤的實際配比為7.92%,這時生料熱含量為:7.92%×25979=2057KJ/Kg,這就使配熱不足,反之則配熱過多。煤質較好時,煤的水分變化對生料配熱影響較大,而對成分影響較??;煤質較差時,對生料的化學成分影響較大,兩者都影響配料的準確性。
1.3 對粉磨的影響
原材料所含水分偏高時,物料的流動性較差,磨機下料管、提升機、料庫進、出料口等處易發(fā)發(fā)生粘堵,下料不暢,造成物料斷料及輸送困難的產生,直接影響到配料及喂料的準確性。尤其是水泥均化庫對水分的影響十分敏感,一些廠的均化庫不能正常使用,主要原因之一就是由于生料含水量偏高所至,由表5可見,水分對生料磨機產量及電耗的影響更大。
表5 不同水分條件下的生料磨產量對比
|
0.8~1.0
|
2.00
|
2.50
|
3.00
|
3.50
|
安徽狄港水泥廠Φ2.2×6.5/M
|
15
|
12.8
|
11
|
|
不能生產
|
江西南城縣水泥廠Φ2.2×6.5M閉路
|
20
|
18.7
|
15.5
|
14.2
|
不能生產
|
2、應對措施:
2.1 采用高效節(jié)能烘干技術:
進廠原材料(除石灰石外)均應進行烘干處理,烘干后的水分應低于2~3%以下。為確保其烘干效果,可對傳統(tǒng)烘干系統(tǒng)進行必要的技術改造,選擇快速沸騰烘干技術和新型組合式揚料裝置等有效烘干設備,通過合理控制物料在烘干機內的停留時間,以較底的煤耗強化熱交換和物料水分的蒸發(fā)強度等技術手段,來確保出機物料水分低于2~3%。目前,快速沸騰烘干技術的應用相對與傳統(tǒng)烘干工藝,已達到增產80~120%,節(jié)煤50%以上的生產效果。
2.2 加強物料水分控制管理
水分的變化使配料的準確性受到影響,鐵粉水分的變化主要影響生料中Fe2O3的穩(wěn)定;石灰石、粘土的水分變化對生料成分和率值都有影響。而煤水分的變化則還要影響到生料的熱含量。因此在生產控制中要注意加強對水分的控制,可采取以下措施。
(1)水分的變化主要影響配料和粉磨兩個環(huán)節(jié),要求各環(huán)節(jié)都要加強控制,尤其是多雨季節(jié)和南方地區(qū),每班至少測定一次生料的水分,及時調整Tc值,控制指標應根據生料水分的大小按實際情況下達。
(2)統(tǒng)一基準,對測定Tc的生料樣先烘干水分,以干基Tc值作為生產控制值,消除水分對檢驗數據的影響。
2.3 烘干粉磨工藝
生料粉磨采用烘干兼粉磨工藝,在粉磨的同時進行生料的烘干。烘干熱源視生料含水狀態(tài)可由磨前熱風爐供給或利用窯廢氣進行烘干,隨著物料水分的清除,一般可增產15~20%,出磨生料顆粒均勻,對立窯煅燒十分有利。這種方法對于烘干能力不足的立窯水泥廠較為適用,但不利于大規(guī)模生產,能耗高。